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首套(tào)万吨级硫(liú)化(huà)促进剂M装置的投产
来源:农民日报 | 作者:agriculture-100 | 发布时(shí)间: 2014-09-24 | 4689 次(cì)浏(liú)览(lǎn) | 分享到:

       2月23日,河南省(shěng)开(kāi)仑化(huà)工有限责任公司(sī)投资3000多万元建(jiàn)设的(de)国内首座(zuò)万吨(dūn)级硫化促进剂(jì) M生产装置,经过近5个月的(de)运行试车成功,截(jié)至目前产(chǎn)销(xiāo)量已达4000吨,产品质量、生产(chǎn)成(chéng)本(běn)等(děng)技术指标均达到国内领先水平(píng)。该装置还实现(xiàn)了(le)清(qīng)洁生(shēng)产,与(yǔ) 国内普遍采用的酸碱法工艺相比,每(měi)吨(dūn)产品可减少高(gāo)浓度工业(yè)废水排放量40~60吨,废气全部回收再利用。
  硫化促(cù)进(jìn)剂M的传(chuán)统生产(chǎn)工艺(yì)有酸碱法 和(hé)溶(róng)剂法。酸碱法生产过程产生大(dà)量的高浓度废水,处理难度大;溶剂法虽然无废(fèi)水产生,但产品质量差,成本高,与酸(suān)碱法相(xiàng)比缺乏市场(chǎng)竞争力,无法实现(xiàn)工业化 生产。为(wéi)了(le)改变国内(nèi)促进剂M生产高(gāo)污染(rǎn)、高消耗的现状,开仑化工吸收借鉴国外(wài)先进(jìn)技(jì)术,并结合(hé)多年的生产实践经验(yàn),历时5年多的时间,在传统溶剂法生产工 艺的基(jī)础上(shàng),成(chéng)功研发出硫(liú)化促进剂(jì)M清洁生产及(jí)硫化氢尾气回收循(xún)环利用新工艺。

       新工艺在生产过程中不产(chǎn)生任何废水,从工(gōng)艺(yì)源头实现了废水零排放,硫化氢废气全(quán)部转化为硫磺回收(shōu)再利用(yòng),具有(yǒu)显著的社会、经(jīng)济和环保(bǎo)效益(yì)。2009年5月,该(gāi)项(xiàng)工艺通过了河南省(shěng)科技(jì)成果鉴(jiàn)定,并申报了2项(xiàng)国家专利。

       值 得(dé)一提的(de)是(shì),新工艺在溶(róng)剂快速回(huí)收利用和提高产品质量方面取得(dé)重(chóng)大突(tū)破(pò)。这套新的(de)溶剂萃取法生产工艺在后处理工序用溶剂萃(cuì)取代替酸碱反应中和,整个生产过 程实现废水零排放;采用全封(fēng)闭的溶剂快速回收循环(huán)系(xì)统,减少(shǎo)了(le)溶剂挥发对空气的污染;在高(gāo)压合(hé)成(chéng)工序采用封闭性高(gāo)压反应釜,使物料反应更加充分(fèn);改进(jìn)了(le)温 度测量系统(tǒng),缩短了反(fǎn)应时间(jiān),提高了收(shōu)率和产品质量;硫(liú)化氢尾气回收循环(huán)利用系统使硫化氢尾气全部转化为硫磺回收利(lì)用,实现了清洁(jié)生产和废弃物的回收(shōu)循(xún)环 利用。

       此外,新(xīn)工艺(yì)通过对关键生产设备高压反应釜、电加热装置(zhì)等进行改进,缩短反应时间,提高收率(lǜ)和产品质量,减少了(le)原材(cái)料和能源消耗(hào),节能(néng)降耗效果(guǒ)也十分显著(zhe)。

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